混凝土强度异常波动的原因分析

预拌混凝土以其施工便捷、质量可靠而在我国城乡迅速发展。下面鲁班乐标为大家带来关于混凝土强度异常波动的原因分析的相关内容,以供参考。

随着预拌混凝土使用的普及,我们不得不注意到,近年来,因预拌混凝土质量问题而造成的工程质量事故屡见不鲜,诸如强度达不到设计等级,异常龟裂等,给工程各方造成了较大的困扰。

混凝土的强度主要是由水灰比控制,若混凝土中水或水泥、矿粉、粉煤灰某个组份一旦发生波动,将造成混凝土强度的波动。

由于混凝土的质量验收是以其28天抗压强度为标准,对生产的质量反馈具较大滞后性,因而生产过程的质量控制就尤其重要。

目前搅拌站一般是通过配合比试配,取得一定水灰比下对应的混凝土坍落度,在生产过程中,通过控制混凝土的出机坍落度达到稳定水灰比的目的。

而事实上,通过对砂、石、水泥等原材料性能的大量试验分析,我们发现,混凝土的坍落度有时并不能真正反映其实际用水量或水灰比大小。

日常生产中,经常出现这样的现象,混凝土的坍落度控制的很好,同时水泥28天胶砂强度也很稳定,而混凝土强度仍然是大幅波动!

通过多年的实践总结和大量的试验分析,我们发现混凝土强度的波动与下列因素紧密相关:

1水泥的标准稠度或矿粉及粉煤灰的需水量比的变化水泥的标准稠度反映了达到同样的稠度所需要的拌合水量。从水泥的生产工艺来说,没有哪一种水泥的标准稠度是稳定不变的,其随着矿物组成,掺加的混合材品种、掺量、及比表面积的变化而变化。

当水泥的标准稠度从26%变化到27%时,即标准稠度用水量从130g增加到135g,此时虽然水泥强度没有明显变化,但水泥胶砂的流动度却明显减小了。

对于配比用水量为150 kg,水泥用量300 kg的混凝土来说,要达到同样的坍落度,其实际用水量就将增加30000/500×5=3000g,从而导致该混凝土的水灰比从0.5增大到0.51。

事实上,同理,如水泥标准稠度增加到2%时,将导致混凝土实际用水量增加6kg/m3。

另一方面,我们目前常用的矿粉和粉煤灰的需水量比变化也对混凝土的实际水灰比造成了较大的影响。试验结果表明,,当矿粉或煤灰的需水量比从98%增加到100%时,如要保持混凝土的坍落度不变,则其实际用水量至少增加3.5kg /m3(以配比设计矿粉 煤灰=120kg /m3为例)。而实际上这种变化时常发生,有时更大。

此类问题的解决方法,一是材料验收时将稠度(需水量)指标作为验收标准之一,超出则拒收;二是保持配比用水量不变,即通过增加外加剂掺量来增大混凝土的坍落度。

2 减水剂与水泥等胶凝材料适应性的改变根据 GB8076-1997《混凝土外加剂》标准,用于混凝土中的减水剂的减水率验收标准是该减水剂相对于标准水泥的减水率而判定的。

但实际生产中由于不同厂家、不同批次的水泥成分差别很大,同一减水剂相对不同厂家或批次的水泥常常会得出不同的减水效果,这就是外加剂与水泥的适应性问题。

近年来,由于水泥厂对各种工业废渣的开发利用,外加剂与水泥的适应性问题愈来愈突出。

比如今日进库的一批水泥检测其净浆流动度达到180mm,而明日另一批水泥检测净浆流动度仅有130mm,并且还伴随着坍损增大。

经试验,对同批次同掺量外加剂而言,水泥的净浆流动度每下降10mm,则拌制的混凝土坍落度将减小15mm左右,而要保持混凝土的坍落度不变,需要增加混凝土的用水量3 kg左右。

另一方面,我们还应特别关注粉煤灰与外加剂的适应性。

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